窯尾專用脈沖布袋除塵器是我公司技術(shù)人員借鑒國內(nèi)外_除塵技術(shù)研制成功的新型_長布袋除塵器。脈沖布袋除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵效率高,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定、性能可靠,維修方便的大型除塵設(shè)備,窯尾布袋除塵器廣泛應(yīng)用于水泥、冶金、化工等行業(yè)的旋窯煙氣除塵及物料回收、粉塵治理。脈沖布袋除塵器是環(huán)保設(shè)備的重要產(chǎn)品。
1 提升閥因壓縮空氣不足跳停
1.1原因分析
投產(chǎn)以后提升閥多次跳停,經(jīng)仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)原因:①儲氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞;②提升閥長時(shí)間運(yùn)行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
1.2 解決措施
1)增加一套油水分離器,一開一備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)濾芯臟時(shí),可以_換另外一套,對臟的這一套進(jìn)行清洗。
2)除及時(shí)_換提升閥密封件之外,還采取了以下措施:①提升閥供氣壓力調(diào)節(jié)在0.25~0.5MPa之間,_每個(gè)提升閥都能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)動作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化。但當(dāng)漏氣點(diǎn)增大時(shí)可以適當(dāng)調(diào)高供氣壓力。②_油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外在提升汽缸的閥桿處加_量的潤滑脂。
經(jīng)過上述處理,再也沒有出現(xiàn)過因壓縮空氣不足造成除塵器跳停的事故。
2 除塵器布袋破損
2.1原因分析
檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)布袋破損量突然增加,懷疑可能是布袋質(zhì)量有問題或已到使用年限,后經(jīng)和布袋廠家聯(lián)系,并取樣對布袋進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果顯示除破損部位外其他部位的透氣量、爆破強(qiáng)度、斷裂強(qiáng)度均在使用范圍內(nèi)。同時(shí)發(fā)現(xiàn)布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm的部位,而且是從內(nèi)部磨損開始破損的。確定其主要原因應(yīng)該和反吹系統(tǒng)有關(guān)。一是反吹系統(tǒng)的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方面是反吹壓縮空氣壓力偏大。
2.2解決措施
1)進(jìn)行噴吹系統(tǒng)改造,改造費(fèi)用高、周期長,不能在正常的檢修期間內(nèi)完成。經(jīng)過研究決定在布袋內(nèi)增加護(hù)套,這種辦法簡單易操作,費(fèi)用比較低。檢修時(shí)針對破損較多的倉和有破損記錄的布袋安裝了普通白鐵皮制作的護(hù)套。
2)反吹風(fēng)壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉即可,如壓力過高則影響布袋的使用壽命。可通過觀察除塵器進(jìn)出口壓力差變化進(jìn)行調(diào)整,使壓力差在控制要求范圍內(nèi)(設(shè)計(jì)壓差<1700Pa)。
3)調(diào)整噴吹程序,把噴吹脈寬從150ms調(diào)整為250ms,以減小噴吹的力度,減少布袋的磨損。
由于正常開機(jī)狀態(tài)下不能_換,布袋破損嚴(yán)重時(shí)不僅會造成周圍布袋積料,無法正常使用,同時(shí)還會造成外排粉塵_標(biāo),污染環(huán)境。另外布袋備件成本也較高。通過這種處理不僅節(jié)約成本,維護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)行,延長了布袋的使用壽命,同時(shí)也很好的保護(hù)了環(huán)境。
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